主題詞: 燃機 運行故障 分析 處理
0概述
#2燃氣輪機從
1運行故障1
23:54和0:24分,#2燃機負荷預選運行突然開始擺動,歷史記錄顯示最高擺至42.73MW,最低降至11.23MW,造成整個系統負荷擺動。在天然氣模塊間清楚的看到#2燃機負荷擺動時,VSR閥和VGC閥頻繁調整,兩閥出現大幅度抖動,氣流聲音變化非常大。
1.1 原因分析
造成輔助液壓油泵聯動的原因有:
a:主液壓油泵故障,系統壓力低
b:液壓油系統故障泄漏
c:壓力開關誤動引起
d:液壓油系統擺動
由于出現輔助油泵聯動后,能夠手動停止運行且壓力正常,可以排除a引起的液壓油泵聯動;通過運行檢查和停機后的調試情況也排除了b和c 兩種情況。因此造成輔助液壓油泵聯動的原因應該是液壓油系統擺動引起。
燃機系統中氣體燃料VSR、VGC;液體燃料VC3和IGV系統是通過液壓油進行調節的。由于燃機是100%GAS運行,排除液體燃料系統引起。主要檢查VSR、VGC、IGV的動作情況
1)檢查VSR、VGC
a:若出現抖動,說明伺服閥調整存在問題
b:摩擦主要是檢查導向桿是否存在摩擦
c:檢查閥桿密封是否存在泄露
d:檢查閥桿是否存在變形或摩擦
手動標定VSR、VGC:開啟和關閉VSR、VGC無卡澀,動作靈活,且跟蹤情況較好;自動標定也能順利完成;現場檢查導向桿也沒有問題。因此排除VSR和VGC引起的液壓油擺動。
2)檢查IGV
a:IGV機械故障
b:電液伺服閥故障
c:LVDT反饋裝置及相關回路
首先進行手動的開關,發現該閥門動作比較靈活,但閥門輸出與反饋相差比較大。于是決定對IGV閥重新進行標定,在標定過程中發現,IGV閥門在開到76度時,再也開不到86度。進行多次標定后仍存在該現象,決定解體檢查伺服閥和線性差動變壓器。在檢查過程中發現如下問題:
(1):檢查發現IGV液壓油管路過濾器FH6的壓差指示跳出。更換過濾器。
(2):伺服閥用原#1燃機IGV拆下的伺服閥替換試驗,閥門不動作,因此將原伺服閥檢查無油污后重新回裝,試驗閥門動作情況,但閥門輸出與反饋仍相差較大。
(3):檢查線性差動變壓器96TV-1,2,拆下可變銜鐵后,發現兩個銜鐵磨損嚴重。96TV-1圓柱形空心桿被磨成有棱角的一個平面;96TV-2電壓不在正常零位;線圈內鐵銹較多。
更換96TV-1、2后,對IGV閥門進行多次手動標定,直到閥門輸出與反饋基本一致,閥門動作靈活無卡澀,且閥門跟蹤曲線光滑。
結論:機組在運行過程中,由于IGV的反饋存在問題,造成IGV的反饋角度CSGV和給定CSRGV差別大,頻繁開關,造成液壓油壓力擺動,輔助液壓油泵聯動。從機組實際的運行情況來看,當泵聯動時,燃機負荷是35MW,IGV的開度為76。這與標定時IGV剛好在76度時無法調整現象一致。
從25日的負荷擺動和IGV的檢查動作情況,我們初步分析認為:燃機負荷擺動是因為IGV反饋存在問題,加減負荷時,IGV頻繁動作造成液壓油壓力擺動,引起VGC、VSR閥門的擺動,造成機組燃料負荷擺動。
2運行故障2
2.1故障現象
在
17:02分燃機負荷擺動時,發現VSR的反饋FSGR由19%上升到了30%左右,1分半左右在反復擺動中恢復到正常值19%。當機組減負荷停機過程時,負荷到3MW時,FSGR有突然上升,然后反復擺動,最大到達40%,曲線成鋸齒狀態,FPG2也同時擺動。當轉速到0后,仍然顯示開度為30左右。
以上兩組數據看出:當機組負荷擺動時,IGV的角度一直在57度,沒有發生變化,這就推翻了第一次的結論:燃機負荷擺動是因為IGV頻繁動作造成液壓油壓力擺動,引起VGC、VSR閥門的擺動,造成機組燃料負荷擺動。
2.2氣體燃料控制原理
氣體燃料的控制是通過VSR(比率/速比閥)和VGC的相互配合,調整進入燃燒室的燃料量,滿足機組轉速和負荷的需要。VSR的作用是調節進入閥間壓力使壓力P2成為轉速的函數同時在正?;蚴鹿释C的時候,能夠迅速的截斷燃料; VGC根據機組轉速和外界負荷的要求,不斷的改變控制閥的開度,從而調節進入燃燒室的燃料量。
正常調整過程中,96SR檢測VSR的開度、FPG3檢測壓力,它們的信號送到MK V控制回路與給定的標準信號(FPRG=TNH*增益+偏置)比較,直到運算的結果為0,VSR就停止到某一個確定的位置。VGC的開度(96GC)信號送到MK V控制回路,控制65GC,確定VGC的開度。每一個FSR(燃料沖程基準FSR=(TNR-TNH)*增益+偏置)對應一個閥門的開度。
具體的控制圖見表2
2.3數據分析
a:單純從表1的負荷擺動數據分析:當負荷向下擺動時,VSR閥門能很快跟蹤負荷變化增加燃料,而VGC閥門則跟蹤比較緩慢,開度過小,造成FPG2閥間壓力由17bar上升到20bar,而此時負荷卻已經從5MW上升到37MW,VSR閥門又在1秒內又迅速關小8%,負荷回落后,VSR閥繼續關到22%,此時負荷穩定在30MW,而VGC閥門基本維持在54%的開度。排汽溫度的下降,說明燃機負荷確實下降,認為VSR和VGC能夠正常的調整。無法正確判斷事故原因所在。
因此當時懷疑功率變送器96GG存在問題,由于燃機是預選運行,如果96GG存在問題,將導致燃機負荷的擺動。決定停機處理。檢查96GG和氣體燃料控制系統。
b :從停機數據分析:在運行過程中,負荷21MW,VSR開度為19%,閥間壓力FPG2為17bar左右,FSR(即VGC開度)為41%。若FSGR突然變大,將導致控制系統輸出減小,關閉VSR;由于燃機并網運行,FSR將保持不變,即VGC的開度不變。使得FPG2迅速下降,導致進入燃機的突然燃料量減少,機組負荷下降。為了維持閥間壓力,控制系統必須開大VSR,又使進入燃機的燃料量突然增加,導致負荷上升,直到達到一個新的平衡點。如果調整時間過長,就會造成VSR和VGC的反復調整,就像
從氣體燃料控制的原理可以看出,造成負荷擺動的原因應該是VSR的反饋引起。
2.4處理
檢查功率變送器96GG及相關接線沒有發現問題。用信號發生器打信號,MKV顯示正常.
1)在燃機停機后,VSR閥門反饋不在零位,顯示開度約在30%左右跳動,檢查LVDT電壓,其中LVDT1(南面)電壓不正常地偏高。表明LVDT1(南面)處于故障狀態。
2) 檢查天然氣模塊接線箱過程中,發現VGC伺服閥的線路有四根線絕緣有損壞,線路
有接地現象,經處理后檢查線圈阻值在正常范圍。
3) VGC閥門上半年小修后檢查過LVDT線圈,發現內部鐵銹較多,用汽油清洗后重新
回裝標定正常。但在此次檢查中,仍發現線圈內鐵銹較多,銜鐵有輕微磨損,用汽油清洗后回裝,重新調整機械零位,自動標定成功,閥門動作無異常。
4) VSR閥門清洗LVDT線圈,發現內部鐵銹較多,用汽油清洗后重新回裝標定正常。
從以上的處理過程可以看出,造成燃機負荷擺動的原因是由于VSR的反饋96SR存在問
題,主要是線圈中鐵銹太多,影響了LVDT的線性度,造成VSR反復調整,從而引起負荷波動。
經過上述處理后,重新啟動燃機通過對啟動過程數據及運行中加減負荷數據的分析,
VSR、VGC、IGV動作正常;機組沒有發生負荷擺動的現象。
3幾點想法
3.1燃氣輪機控制系統采用了三倍冗余16位微處理器、關鍵控制和保護采用2/3表決和軟件容錯技術,最大限度的保證燃機運行的安全性和可靠性。在機組的運行過程中,對燃機的控制最終是通過對氣體燃料、液體燃料和IGV的控制。因此,保證燃料系統和IGV的運行正常,對燃機的安全運行起著關鍵的作用。
在燃機的運行管理中,控制程序設計、調試完畢后,一般不會出現故障,除非在運行過程中,控制器失電。最容易出現故障的是一次設備,因此明確燃機對燃料的控制機理,同時對燃機一次設備進行正確的檢查和維護,確??刂频木_性,及時發現控制中出現的問題,對保證燃機安全運行具有非常重大的意義
3.2在運行過程中,應密切注意相關參數的變化,并進行科學的綜合分析,避免事故處理無謂的擴大。
3.3從近幾年來燃機出現的事故來看,單純的從VSR、VGC、IGV的自動標定并不能完全發現潛在的故障。
2003年4月#2燃機小修完不到一天由于90TV油孔有鐵屑造成IGV控制故障跳閘;
本次VSR在26日自動標定正常28日LVDT就出現問題。
3.4做好燃機關鍵設備的備品備件工作,并熟悉和正確掌握
表1 燃機負荷擺動數據
第一次負荷擺動
時間
TTXM
FPG3
DWATT
FPG2
FSG
FSGR
FSR2
IGV
CPD
7:38:02
532
20.71
30
17
54
22
54
57
9
7:38:40
532
20.71
53
54
57
9
7:38:49
533
5
57
9
7:38:50
532
20
56
36
57
9
7:38:51
493
37
55
28
55
57
9
7:38:52
533
32
18
23
51
57
9
7:38:54
532
53
22
57
9
7:39:02
533
20.77
30
54
57
9
7:39:28
532
17
53
57
9
7:40:02
532
20.81
57
9
第二次負荷擺動
時間
TTXM
FPG3
DWATT
FPG2
FSG
FSGR
FSR2
IGV
CPD
16:59:10
440
21.25
21.50
17.05
41.96
18.59
57
9
16:59:43
440
21.25
20.41
40.96
57
9
17:00:10
440
21.22
21.09
17.00
57
9
17:00:16
21.05
42.02
57
9
17:00:35
20.88
57
9
17:00:43
14.58
40.81
57
9
17:00:50
21.05
41.96
57
9
17:00:55
20.00
18.73
57
9
17:01:10
21.44
18.66
57
9
17:03:32
431
16.96
42.46
27.60
57
9
17:03:35
438
41.23
29.69
57
9
17:04:13
440
21.33
20.19
17.99
41.85
25.87
57
9
17:04:14
21.23
16.70
25.87
57
9
17:04:35
441
19.19
26.63
57
9
17:04:36
41.85
26.63
57
9
17:04:37
20.69
25.36
57
9
17:05:06
441
21.24
20.58
16.95
40.62
19.01
57
9
17:05:13
21.24
41.74
20.03
57
9
17:05:35
21.20
18.78
57
9
燃機VSR控制原理圖