茂名石化煉油分部從嚴深化持續(xù)攻堅創(chuàng)效行動,在制定持續(xù)攻堅創(chuàng)效方案基礎上,細化階段性創(chuàng)效措施,大力推動科技創(chuàng)效、專項攻關。分部制定了4大項69小項持續(xù)攻堅方案和措施,對制約攻堅創(chuàng)效的瓶頸及堵點進行詳細梳理,組織相關專業(yè)技術(shù)骨干成立攻關小組,進行專項攻關。同時,積極推動應用新技術(shù)攻堅創(chuàng)效。7月以來,共開展國產(chǎn)化及新技術(shù)應用專題攻關8項,降本顯著。
煤制氫裝置磨煤機是公司唯一磨煤設備,其機組齒輪油一直為進口潤滑油,不僅價格昂貴,且采購周期長。7月初,煉油分部成立機組齒輪油國產(chǎn)化專項攻關小組,通過30余次攻關,成功實現(xiàn)齒輪油國產(chǎn)替代進口,在機組運行穩(wěn)定、潤滑效果良好情況下,年降低潤滑油成本29萬元。
8月初,分部通過專項攻關,成功打通一種新牌號高價值油品外輸銷售流程。這是該分部針對7月份以來該油品產(chǎn)量明顯增加,而現(xiàn)有外輸銷售流程無法滿足生產(chǎn)需要的實際,通過優(yōu)化流程、完善儲罐周轉(zhuǎn)及裝車功能,使該油品外輸能力提高3成。
正在建設中的漿態(tài)床渣油加氫新裝置是全球第二套、國內(nèi)第一套劣質(zhì)渣油深度輕質(zhì)化示范裝置,高溫高壓大口徑螺旋板換熱器是新裝置關鍵設備,原采購計劃為進口,不但費用昂貴,而且到貨周期很長。分部組織臨氫技術(shù)骨干開展上百次技術(shù)攻關,應用HAZOP分析、模擬軟件等工具,最終實現(xiàn)螺旋板換熱器國產(chǎn)化,較原進口采購方案相比,不但縮短了一半采購時間,更減少采購費用66%,節(jié)省投資約3000多萬元。
該分部針對7月以來高溫天氣導致罐區(qū)油品揮發(fā)增加的實際,首次在輕質(zhì)油罐應用隔熱反射涂料技術(shù)。該技術(shù)是將反射隔熱保溫涂料噴涂于油罐外壁,可明顯降低罐壁表面溫度,具有良好的防水、防滲漏和保護油罐基體的作用。他們利用7月份今年第二輪大修時機,先后完成汽油、航煤及粗柴油等12座輕質(zhì)油罐外壁噴涂,經(jīng)檢測,應用外壁隔熱涂料后,罐壁溫度平均降低10—14℃,年減少油品損失約60噸,下一步還將繼續(xù)在汽油粗份罐及石腦油罐等推廣應用。
此外,分部還針對以往輕質(zhì)油罐使用的傳統(tǒng)浮筒式浮盤密封結(jié)構(gòu)存在不嚴密、浮盤下氣相空間偏大易導致油品揮發(fā)損耗的問題,在充分調(diào)研基礎上,大膽嘗試引進全浸液式蜂窩浮盤。7月中旬,率先在2座航空煤油罐和2座甲苯油罐上應用,經(jīng)過近半個月時間觀察,完全達到預期密封性能,更換后,4個油罐每年可減少油品揮發(fā)損耗4.5噸。